推广 热搜: 试剂盒  试剂  实验室  仪器  供应  显微镜  上海  设备  洗眼器  生物 

解决煤气发生炉层次絮乱的措施

   日期:2017-04-19     浏览:44    
  煤气发生炉层次絮乱的原因
    (1)原料煤质量的影响。①煤粉及含水量过大粒度不均,布料不均,②原料煤机械强度、热稳定性差,破碎后易阻碍气化剂上行和均匀分布。③煤粘结性大,透气性差,影响气化反应。
    (2)下煤不均匀。在向煤气发生炉内加煤中,一边下煤多,一边下煤少,多的部位鼓出小山包导致气化剂阻力增大燃烧速度慢,少的部位形成凹坑气化剂阻力减小燃烧速度快,长时间形成偏烧。
    (3)点炉引起。在点火前,炉渣装铺不均匀,就急于下煤,结果造成一边着火,一边不着火。填渣低的一边通风好着火,填渣高的一边通风差不着火,形成偏烧,导致层次紊乱。
    (4)水盘或夹套漏水。导致氧化层局部熄火,部分区域煤粉或细灰遇水成糊状阻碍气化剂的上行使气化状况变差。
    (5)操作不及时或过于频繁操作。发生炉出现结渣后,没有及时捅渣处理,排灰时一边畅通下灰,另一边挂壁处排不下灰,造成灰层过厚,又因灰层通风阻力小于煤层,因而造成气化剂流速增大,氧化层燃烧剧烈并逐渐上移,灰层越来越高。而在灰低的一边,由于料层阻力大,风量小,反应较慢,灰层变的越来越薄,造成严重偏烧。另外在使用较差煤质的情况下,更容易引起风量、补充蒸汽、炉蓖转速调节不平稳,加上频繁的捅灰压火,打乱了炉内各层的正常层次引起层次紊乱。
    (6)设备缺陷导致布风不均。①局部炉板搭缝烧损、变形、开裂造成炉板搭缝、间隙尺寸不符合规定,导致布风不均匀排渣不顺畅,个别地方排不下渣而有的地方地方排渣量快甚至流碳。②部分炉裙烧损变形倾斜导致间隙过大③炉内破渣装置缺损,阻灰器和炉板刮灰刀严重缺损导致破渣效果下降、排渣不顺畅。
    解决煤气发生炉层次絮乱的措施
    (1)提高入炉原料煤质量。
    ①对不同矿点的原料煤由龙门吊进行均化作业,保证入炉原料煤稳定。
    ②减少入炉含粉率。一是保设备运行正常,提高全流程上煤率在100%;二是适当控制下料量,提高筛分率;三是对振动筛每周清理两次,阴雨天气,适当增加清理次数。
    (2)加强点巡检及日常设备消缺维护
    ①利用低产期间焖炉检查进行设备消缺,对于炉板搭缝、炉裙间隙不符合要求要及时修补与更换,保障炉内各设施完好。
    ②日常运行中,要保证炉蓖机械传动装置平稳运行,勤探火检查发现炉夹套、水盘漏水应及时焖炉处理。
http://www.zzsgft.com/微粉磨粉机 超细微粉磨粉机 高压微粉磨粉机 石膏粉磨粉机 超细雷蒙机   
http://www.zzsgps.com/煤气发生炉 小型煤气发生炉 两段煤气发生炉 单段煤气发生炉 新型煤气发生炉厂家
http://www.sglmm.com/雷蒙磨价格 雷蒙磨配件 雷蒙磨厂家 雷蒙磨型号 金属撕碎机


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报